中化新網(wǎng)訊 山東能源陜西未來能源化工有限公司煤液化分公司氣化廢渣脫水技術(shù)改造項目投產(chǎn)以來,累計處置氣化渣12000余噸,不僅消除了環(huán)境污染,每年還可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益320余萬元,讓細(xì)渣“變廢為寶”。
氣化細(xì)渣是煤氣化工段產(chǎn)生的固體廢物,主要成分為煤灰分、部分未轉(zhuǎn)化的碳,以及對土壤、水體和大氣易造成污染的重金屬等。受原料煤灰分及系統(tǒng)負(fù)荷影響,氣化細(xì)渣含水率達(dá)60%以上,不僅造成水資源大量浪費(fèi),同時還存在渣場水處理難度大、運(yùn)輸成本高等不利因素。近年來,隨著煤化工產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,如何處置氣化爐產(chǎn)生的大量氣化渣、消除廢渣污染成為行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展亟待解決的技術(shù)難題。
該公司秉承“吃干榨盡”的綠色發(fā)展理念,成立氣化廢渣脫水技術(shù)工藝研究小組,經(jīng)多方調(diào)研、論證交流及現(xiàn)場試驗,組織實施了“氣化廢渣脫水技術(shù)工藝研究”項目。
“我們采用‘壓濾+加熱+真空干化’的脫水技術(shù),可將氣化細(xì)渣含水率由60%降至35%以下,處理后的氣化渣濾餅水分含量低、熱值高,可滿足煤粉鍋爐二次摻燒的要求,實現(xiàn)熱值有效回收?!痹摴練饣囬g工藝技術(shù)員馮功說。
該項目自2023年1月投產(chǎn)后,通過一系列技術(shù)改造和升級,2023年6月通過了未來能源和中國聯(lián)合工程有限公司共同組織的168小時性能考核,期間設(shè)備工況保持平穩(wěn)運(yùn)行,負(fù)荷達(dá)100%以上,渣餅含水量平均34.15%,平均處理能力25.95噸/小時,電耗、儀表空氣公用工程消耗均低于設(shè)計指標(biāo),取得了階段性成果。
項目實施期間,獲國家發(fā)明專利“一種降低污泥細(xì)渣含水率的板框過濾系統(tǒng)及過濾方法”及實用新型專利“一種板框過濾機(jī)輔助下料系統(tǒng)”。氣化車間主任薛長征介紹,通過氣化渣綜合利用,回收廢渣中的水資源和固定碳,在進(jìn)一步減輕環(huán)境污染,緩解工業(yè)固廢處理帶來的壓力的同時,每天可節(jié)約燃煤8328元和廢渣處理費(fèi)用758元,降低運(yùn)輸費(fèi)用約210元。
安徽淮北礦業(yè)集團(tuán)臨渙焦化公司是一家具有年產(chǎn)能焦炭440萬噸、焦?fàn)t煤氣聯(lián)產(chǎn)甲醇40萬噸、苯類產(chǎn)品8萬噸、煤焦油20萬噸等各類產(chǎn)品的大型煤化工企業(yè)。
12月12日,在北京舉辦的鹽湖鎂化合物系列產(chǎn)品推介會上,與會專家表示,利用技術(shù)創(chuàng)新讓鎂化合物變得更“鎂好”是產(chǎn)業(yè)要研究的“頭等大事”。
近年來,山東能源國際焦化(簡稱“國際焦化”)認(rèn)真走好三個“一公里”,通過精益項目推進(jìn)、高效裝備改造、技術(shù)創(chuàng)新升級等節(jié)能措施,每年可節(jié)省除鹽水7萬立方米、節(jié)約蒸汽3.23萬噸,節(jié)約壓縮空氣394萬立方米...
今年以來,金陵石化煉油污水處理場通過調(diào)整處理工藝參數(shù)、升級關(guān)鍵設(shè)備、引入新型藥劑等措施,使浮渣月產(chǎn)量同比減少5%,不僅有效減少危廢處置費(fèi)用,還提高了污水處理場的運(yùn)行效率.。該項舉措獲江蘇省質(zhì)量管理成果...
近日,《2024年度石油和化工行業(yè)全面綠色轉(zhuǎn)型“十大典型案例”》在第七屆石油和化工行業(yè)綠色發(fā)展大會上正式公布。
在日前舉行的2024氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會上,石化龍頭企業(yè)及氫能產(chǎn)業(yè)鏈中堅力量代表共同為推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展發(fā)聲。他們一致認(rèn)同:現(xiàn)階段,制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸在于如何降低全鏈條成本,進(jìn)一步擴(kuò)大氫...