12月10日,英力特化工副產(chǎn)蒸汽石墨合成爐改造項(xiàng)目4號爐成功點(diǎn)爐投運(yùn),進(jìn)一步保障裝置安全穩(wěn)定生產(chǎn),有效節(jié)約能源,降低綜合能耗,提高經(jīng)濟(jì)效益。
此次投用的副產(chǎn)蒸汽石墨合成爐,是在該公司原有4臺二合一石墨合成爐基礎(chǔ)上進(jìn)行改造升級。改造前,原有二合一石墨合成爐運(yùn)行時每噸氯化氫產(chǎn)生的熱量高達(dá)440千焦,未能有效利用,造成熱能大量浪費(fèi)。同時合成爐爐頂、爐體夾套熱交換介質(zhì)均為普通循環(huán)水,易造成合成爐爐膽、爐頂冷卻器結(jié)垢,縮短設(shè)備運(yùn)行周期,維修頻繁且成本高。點(diǎn)爐方式為人工點(diǎn)火,氯化氫氣體純度以及開車前的點(diǎn)爐分析監(jiān)測等以人工操作為主,操作危險性大。
項(xiàng)目改造后,采用分散控制系統(tǒng)、在線氣體樣本分析、自動化點(diǎn)爐、兩級尾氣吸收等先進(jìn)技術(shù),對合成爐進(jìn)行升級,設(shè)備采用二級及以上能效,具有生產(chǎn)能力和操作彈性大、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全性強(qiáng)、導(dǎo)熱系數(shù)高、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度大、耐溫性能高等特點(diǎn),使整個生產(chǎn)工藝處于嚴(yán)格的受控狀態(tài)。高溫區(qū)采用純水冷卻工藝副產(chǎn)0.85兆帕表壓的蒸汽,并入生產(chǎn)線蒸汽管網(wǎng),方便蒸汽分配使用,增加熱效益,提高氯化氫反應(yīng)熱的利用率。合成爐視鏡段及高壓過渡段采用純水強(qiáng)制循環(huán)冷卻,減緩副產(chǎn)蒸汽夾套的腐蝕,有效防止合成爐視鏡段、過渡段因循環(huán)水水質(zhì)差導(dǎo)致結(jié)垢的弊病。合成爐全部改造完成后,預(yù)計(jì)每年可減少二氧化碳排放22000噸,節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤7283噸,單臺合成爐氯化氫產(chǎn)量提高至每天80噸、每天副產(chǎn)蒸汽72噸,設(shè)備使用壽命延長8年左右。
同時,該公司將副產(chǎn)蒸汽合成爐改造項(xiàng)目作為推進(jìn)安全環(huán)保、節(jié)能降耗、推動綠色發(fā)展的重要舉措,緊盯其余3臺副產(chǎn)蒸汽石墨合成爐改造項(xiàng)目推進(jìn),按時間節(jié)點(diǎn)抓落實(shí)促執(zhí)行,提高責(zé)任感和緊迫感,及時梳理改造項(xiàng)目推進(jìn)過程中存在的問題,明確改進(jìn)措施,保障改造質(zhì)量,確保按時投運(yùn),安全穩(wěn)定運(yùn)行。
12月19日8時,在河南油田趙安3006井作業(yè)現(xiàn)場,油服中心修井105聯(lián)隊(duì)隊(duì)長張偉民借助起原井管柱作業(yè),組織隊(duì)員們開展技能競賽。
近日,自然資源部會同國家發(fā)展和改革委員會、國家林業(yè)和草原局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈自然資源要素支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)目錄(2024年本)〉的通知》(以下簡稱《通知》)。《目錄》包含鼓勵、限制和禁止三類事項(xiàng)。....
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近日,生態(tài)環(huán)境部與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了《農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21523—2024)。