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突破高壓煤氣化制甲醇技術(shù)瓶頸——記科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎8.7兆帕氣化煤制甲醇資源高效利用關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用

  近日,蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司(以下簡稱蒲潔能化)、鄭州和易環(huán)??萍加邢薰?、陜西融泰能源控股有限公司聯(lián)合完成的“8.7兆帕氣化煤制甲醇資源高效利用關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用”獲得了陜西省科技獎科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎。

  該成果攻克了世界首套8.7兆帕大型水煤漿高壓氣化制甲醇示范裝置長周期穩(wěn)定運行、節(jié)能降耗、氨逃逸、一氧化碳超標(biāo)等多項行業(yè)難題,實現(xiàn)全系統(tǒng)能量高效回收和廢棄物資源化利用,推動了我國煤制甲醇行業(yè)綠色低碳發(fā)展,形成了一套能量利用合理、資源利用充分、安全運行可控的技術(shù)鏈群。

  核心設(shè)備延長運行周期

  在煤化工行業(yè),常規(guī)煤基甲醇生產(chǎn)采用升壓法合成,即將原料合成氣升壓至7.1兆帕左右進入甲醇合成塔。8.7兆帕水煤漿氣化等壓甲醇合成作為一種新型甲醇生產(chǎn)工藝,不僅省去了能耗較高的合成氣壓縮過程,同時還具有占地面積小、投資低等優(yōu)勢,是國內(nèi)外認(rèn)可的低能耗甲醇生產(chǎn)方法,有望成為煤制甲醇生產(chǎn)主流工藝。

  作為國內(nèi)首家大型8.7兆帕水煤漿氣化等壓甲醇合成生產(chǎn)工藝的實踐者,蒲潔能化采用甲醇制烯烴(DMTO)二代技術(shù)建成的180萬噸/年甲醇、70萬噸/年聚烯烴示范項目建成運行9年多。針對8.7兆帕高壓氣化制甲醇系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行存在的一些瓶頸,蒲潔能化成立技術(shù)攻關(guān)團隊,與相關(guān)單位合作組織實施了多項技術(shù)改造。

  氣化是煤化工的“龍頭”,而氣化噴嘴是制約氣化爐穩(wěn)定運行的核心關(guān)鍵設(shè)備之一。蒲潔能化基于系統(tǒng)熱監(jiān)測理論,開展系統(tǒng)內(nèi)關(guān)鍵設(shè)備抗壓防失穩(wěn)技術(shù)研究,形成“兩構(gòu)件一系統(tǒng)”的核心設(shè)備和技術(shù)。

  “兩構(gòu)件即新型氣化噴嘴和射流冷卻裝備,一系統(tǒng)就是變換爐溫度精準(zhǔn)控制系統(tǒng)。”蒲潔能化副總經(jīng)理謝博濤介紹說,他們對8.7兆帕水煤漿氣化等壓甲醇合成過程進行了系統(tǒng)研究,搭建“溫度—物相—元素”三維創(chuàng)新譜系,成功開發(fā)一種耐熱高霧化性能的燒嘴。

  這種新型噴嘴應(yīng)用后,提高了傳熱效率,提升了燒嘴結(jié)構(gòu)強度,改善了煤漿霧化效果,提升了耐磨性和壽命,減少了氣化爐停爐次數(shù),還使得水煤氣中有效氣含量提升,氣化細渣殘?zhí)己拷档汀?/p>

  射流冷卻器是在氣化爐托磚盤底部增加的一個新裝備,消除了因積灰引起氣化爐激冷室內(nèi)件高溫?zé)崾Х€(wěn)的風(fēng)險,解決了裝置易堵塞、冷卻不均,以及托磚盤溫度高制約氣化爐長周期高負(fù)荷運行等技術(shù)難題。與之前相比,采用該裝備每年減少氣化爐倒?fàn)t4次。

  變換爐溫度精準(zhǔn)控制系統(tǒng)則通過工藝流程優(yōu)化,實現(xiàn)變換爐溫精準(zhǔn)調(diào)控,延長催化劑使用周期12個月以上,實現(xiàn)熱量循環(huán)回收利用。

  氨氮高效脫除節(jié)能環(huán)保

  合成氣中氨氮高效分離脫除是制約甲醇生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵。蒲潔能化與和易環(huán)保合作發(fā)明的氨雜質(zhì)分級分質(zhì)提取利用抗擾技術(shù),采用高效碳氨捕集器和化學(xué)脫氨工藝,徹底解決了低溫甲醇洗酸性氣系統(tǒng)堵塞問題。

  該成果采用兩級精制+氣化灰水閃蒸汽提質(zhì)供熱提氨工藝,實現(xiàn)廢水中氨的低能耗富集轉(zhuǎn)移以及二氧化碳、硫化氫等酸性氣體組分的高效分離,外排水氨氮含量降低,水系統(tǒng)全氨回收率達85%以上。同時,高濃度含氨甲醇酸化固氨技術(shù)使氨含量降低至50ppm;高濃度氣相粒子誘導(dǎo)成核截留捕集技術(shù)則使氣相中氨脫除效率超過84%。

  碳氫回收利用變廢為寶

  氣化爐渣中含有一定的殘?zhí)剂?,一般作為固體廢棄物填埋在渣場,既造成能源浪費,又增加處理成本。蒲潔能化與融泰能源合作開發(fā)氣化黑水中重力旋分細渣提煤技術(shù)及裝備,建成5.4萬噸/年氣化細渣純化工業(yè)裝置,殘?zhí)蓟厥章蔬_85%,氣化渣回收提取的精煤用于鍋爐摻燒,實現(xiàn)變廢為寶。

  蒲潔能化還與高校合作開發(fā)甲醇脫酸一氧化碳低能耗回收技術(shù),采用兩級閃蒸+強化氣提+甲醇脫酸一氧化碳回收工藝,一氧化碳含量降至0.065%,壓縮機功耗降低50%以上,回收的一氧化碳用于甲醇生產(chǎn)。該技術(shù)在實現(xiàn)資源回收利用的同時,解決了低溫甲醇洗尾氣一氧化碳濃度高的環(huán)保難題。

  針對現(xiàn)有甲醇合成單元的弛放氣中含有氫,蒲潔能化開發(fā)了低氫碳比甲醇合成耦合氫資源回收及高附加值利用技術(shù),新建2400萬標(biāo)準(zhǔn)立方米/年高純氫示范裝置,甲醇合成弛放氣通過吸附分離生產(chǎn)燃料電池級、電子級高純氫兩種規(guī)格的氫氣產(chǎn)品,附加值明顯提升。

  這些技術(shù)成果項目實施過程中,蒲潔能化獲專利授權(quán)16件,建成了多套示范裝置;在產(chǎn)能、能耗、資源回收利用等方面都產(chǎn)生了顯著效果,甲醇綜合能耗由1660.7千克標(biāo)煤/噸下降到1251.6千克標(biāo)煤/噸。

  (本系列報道到此結(jié)束)


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