中化新網訊 一粒粒晶瑩剔透的聚乙烯蠟產品從造粒機里滴落下來,送入料倉,進入包裝線。近日,吉林石化染料廠改造后的聚乙烯蠟裝置,生產產品外觀由原來的片狀改為粒狀,產品顏值大大提升,性能也得到改善。
2015年,染料廠依托吉林石化公司原料優(yōu)勢建成了3500噸/年聚乙烯蠟裝置,并投入生產。生產過程中,裝置采用切片成型處理,但因刮片機換熱面積小、停留時間短,產品易出現(xiàn)黏連結塊及加熱減量高的現(xiàn)象。
“片狀產品堆積密度也小,外運時車輛無法滿載運輸,運輸成本較高。另外包裝崗位需要倒班間歇包裝,人工勞動強度大,定員多,在夜間刮片及包裝過程中還存在較大機械傷害風險。”聚乙烯蠟裝置生產負責人任佳介紹。
為了提高產品質量,降低產品生產成本,該廠組織技術人員針對運行存在的瓶頸,制定了提質增效方案。在年度檢修中,該廠“見縫插針”實施了聚乙烯蠟提質改造項目,將刮片機更換為回轉鋼帶冷凝造粒機,同時增加了真空送料系統(tǒng)、成品料倉等設備設施,進而改變了產品的外觀。
“裝置一次開車成功后,經過一個月的試運行,達到了預期效果,滴粒機和包裝機實現(xiàn)連續(xù)包裝,提高了工作效率,降低了人工操作強度。聚乙烯蠟產品外觀得到明顯改善,產品加熱減量指標也由14%降至10%以下,節(jié)能降耗效果明顯?!比渭颜f。
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