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金陵石化:抓生產(chǎn)優(yōu)化 促質(zhì)效雙升

今年以來,金陵石化化工一部水煤漿裝置嚴(yán)抓生產(chǎn)優(yōu)化運(yùn)行管理,全力以赴保障裝置連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行。截至12月1日,該部已提前完成9萬噸年度供氫任務(wù),純氫累計(jì)綜合能耗、煤單耗和中壓蒸汽單耗在去年最優(yōu)的基礎(chǔ)上,分別再降1.2%、2.24%和1.1%,創(chuàng)歷史最優(yōu),實(shí)現(xiàn)質(zhì)效提升。

把功夫下到現(xiàn)場,讓物料消耗減少

“小張,把E8301蒸汽換熱器的進(jìn)口閥門再關(guān)小一圈?!薄笆盏剑R上就調(diào)整?!?2月10日,該部空分氣化工區(qū)氣化五班班長李華正在中心控制室指揮生產(chǎn)優(yōu)化,根據(jù)上下游裝置工藝變化,及時(shí)組織精細(xì)調(diào)整,讓人多動(dòng)一點(diǎn),讓物料少消耗一點(diǎn)。

班組是生產(chǎn)優(yōu)化運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為確保大平穩(wěn)大優(yōu)化,該部在班組間先后組織開展“工藝指標(biāo)我在行”“我為操作擦亮眼”“我為規(guī)程作診斷”等勞動(dòng)競賽活動(dòng),嚴(yán)格關(guān)鍵步驟確認(rèn)、外操巡檢、內(nèi)操盯表,推進(jìn)日常、節(jié)點(diǎn)、問題點(diǎn)隱患排查,對照“五個(gè)回歸”溯源分析要求,抓實(shí)班組人員異常溯源分析培訓(xùn)及管理,牢牢把握風(fēng)險(xiǎn)管控主動(dòng)權(quán),現(xiàn)場問題發(fā)現(xiàn)和優(yōu)化得以高效執(zhí)行,班組之間比操作最優(yōu)、消耗更少成為行動(dòng)自覺,動(dòng)態(tài)調(diào)整、精細(xì)操作得以持續(xù)有效貫徹執(zhí)行。

5月份以來,針對原料煤灰熔點(diǎn)不穩(wěn)定問題,他們增加煤樣分析頻次,按照分析數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)制定最佳操作溫度和最佳氧煤比,降低了氣化爐壓差異常波動(dòng),避免了過高爐溫侵蝕爐磚,有效延長氣化爐單爐運(yùn)行周期,B氣化爐刷新最長連續(xù)運(yùn)行紀(jì)錄。

把培訓(xùn)落到實(shí)處,讓員工學(xué)有所用

該部始終堅(jiān)持“缺什么、學(xué)什么”原則,重視培訓(xùn)形式、內(nèi)容和效果,抓實(shí)課程設(shè)計(jì)、課件檢查、課堂紀(jì)律和課后驗(yàn)證,確保員工學(xué)有所獲、學(xué)有所用。

今年1月中旬,該部凈化工藝技術(shù)升級改造項(xiàng)目中交后,保證新裝置一次開車成功成為運(yùn)行部首要工作任務(wù)。他們采取“請進(jìn)來+走出去+互相學(xué)+實(shí)操練”等多種培訓(xùn)形式,從理論到實(shí)操,從工藝到設(shè)備,從現(xiàn)場摸排到電腦仿真,全方位多層次針對培訓(xùn),促進(jìn)知識技能消化和吸收;組織開展“流程王”和“操作能手”競賽,以賽促學(xué)、以學(xué)促干,相關(guān)人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全部取得上崗資質(zhì)。得益于堅(jiān)實(shí)的培訓(xùn)基礎(chǔ),他們創(chuàng)造了系統(tǒng)內(nèi)同類裝置開工一次打通全流程且用時(shí)最短的紀(jì)錄。

新建裝置開工以來,他們繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與同行交流,邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐,積極摸索優(yōu)化工藝操作,及時(shí)總結(jié)整理異常操作經(jīng)驗(yàn)7條供班組學(xué)習(xí)執(zhí)行。目前,該裝置已連續(xù)運(yùn)行7個(gè)多月,負(fù)荷穩(wěn)定在93%左右。

把技改落到“痛處”,讓裝置降耗運(yùn)行

在做好平穩(wěn)生產(chǎn)的同時(shí),該部持續(xù)跟蹤技改技措的實(shí)施和進(jìn)度,針對工藝氣帶水、帶灰問題,他們對洗滌塔進(jìn)行了多輪改造,新增了灰水除硬裝置,持續(xù)改善系統(tǒng)循環(huán)水質(zhì),提升氣化爐運(yùn)行后期的負(fù)荷;持續(xù)摸索低溫甲醇洗單元運(yùn)行性能,優(yōu)化裝置甲醇循環(huán)量、再生溫度等,低溫甲醇洗噸氫綜合能耗、水煤漿聯(lián)合裝置綜合能耗均實(shí)現(xiàn)顯著下降。

此外,他們還大力開展挖潛創(chuàng)效、攻堅(jiān)增效行動(dòng),新建低溫?zé)岚l(fā)電機(jī)組于7月底一次開車并網(wǎng)成功,高效回收凈化富余低壓蒸汽熱能,累計(jì)對外供電596萬千瓦時(shí),水輪機(jī)節(jié)電154萬千瓦時(shí),余熱發(fā)電350萬千瓦時(shí),共節(jié)約成本600余萬元;落實(shí)系統(tǒng)性節(jié)水減排工作,開好冷凝液回收設(shè)施,高效回收氣化閃蒸氣低溫余熱,累計(jì)回收蒸汽凝液27萬噸,加熱低溫冷凝液25萬噸,回收熱量折標(biāo)煤1123噸,降本超百萬元。


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