“又獲獎了,還是個國際大獎?”近日,勝利油田一個基層班站為了防銹實施的QC成果代表中國石化獲得了國際金獎。
在孤島采油廠機采裝備服務(wù)部的管桿修復(fù)站抽油桿修復(fù)生產(chǎn)線上,一根根清洗得光亮如新的抽油桿經(jīng)過一個裝置后立馬變得油光放亮,滾落到盛放抽油桿的架子上。“就是它在抽油桿上架的必經(jīng)之路上完成了每天400根左右的防銹任務(wù)?!惫聧u采油廠首席技師張東波指著讓抽油桿油光放亮的裝置說,“這個抽油桿噴油裝置解決了困擾我們多年的大難題?!?/p>
據(jù)了解,孤島采油廠每年的油水井作業(yè)達(dá)到3000多井次,每次作業(yè)需要把受損的抽油桿起到地面進行修復(fù)后再次下到油井里采油,抽油桿質(zhì)量對原油開發(fā)至關(guān)重要。
抽油桿修復(fù)需要將附著在表面的原油洗掉,業(yè)內(nèi)普遍的做法是用效果良好的熱水清洗。但熱水清洗后的抽油桿露天存放不到3天就又開始生銹。生銹的抽油桿投入生產(chǎn)后容易縮短使用壽命,如果有鐵銹脫落,還會造成抽油泵密封不嚴(yán)或卡泵,導(dǎo)致油井停產(chǎn),增加修井成本。
為了防銹,工人們經(jīng)常背著噴霧器把柴油噴到抽油桿表面,但效果甚微。正如管桿修復(fù)站副站長曹錕所說:“這種方法只能噴涂上面,中間和底部噴不到,覆蓋率只有45%?!倍?,人工背負(fù)20多千克的柴油,完成一次噴涂需用時30分鐘,勞動強度較大。操作人員踩在堆放的抽油桿上,還存在滑跌摔傷等安全隱患,噴涂的柴油也對員工健康造成威脅。
2022年的春天,張東波想要改善這種情況。他經(jīng)過查詢并沒有發(fā)現(xiàn)國內(nèi)有解決這類問題的設(shè)備和裝置。于是他組織QC小組進行攻關(guān),提高油膜覆蓋率,緩解銹蝕程度,降低操作人員的勞動強度,消除安全隱患。
現(xiàn)場試驗表明,清洗后的抽油桿露天條件下最長存放18天可全部發(fā)出,平均2.6天開始銹蝕,14天左右達(dá)到中度銹蝕程度。而被油膜覆蓋的抽油桿表面耐銹蝕時間可達(dá)15天以上。
根據(jù)抽油桿修復(fù)標(biāo)準(zhǔn),出庫抽油桿表面無銹蝕面積不小于95%。因此,油膜覆蓋率達(dá)到95%的抽油桿,可以滿足抽油桿修復(fù)及發(fā)放質(zhì)量要求。經(jīng)過多次論證,小組決定借鑒噴淋和霧化原理,研制一種可對清洗后的抽油桿自動噴油的裝置,代替人工噴油,抽油桿表面油膜覆蓋率不小于95%,延長抽油桿耐銹蝕時間。
根據(jù)構(gòu)想,小組確定了研制抽油桿防銹噴油裝置的最佳方案,設(shè)計出由機油霧化系統(tǒng)、機油供給系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)三大部分構(gòu)成的抽油桿防銹噴油裝置。2022年8月,裝置實驗成功后經(jīng)過繼續(xù)使用驗證,抽油桿表面噴油均勻,形成一層均勻有效且不落地的保護膜,覆蓋面達(dá)到100%,延緩了抽油桿銹蝕,達(dá)到設(shè)計要求。曹錕介紹:“該裝置用廢舊機油代替了柴油,完全消化抽油機電機產(chǎn)生的廢舊機油,既解了采油班站的愁,也降低了站上的成本,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。”
據(jù)測算,抽油桿噴油裝置的成本0.78萬元,按照3年的使用壽命算,年成本僅為0.26萬元,每年還能避免因抽油桿銹蝕造成的損失近80萬元。
由于安全環(huán)保和可復(fù)制推廣,這項成果在中國石化評選中脫穎而出,作為唯一代表中國石化的成果出征第49屆國際質(zhì)量管理小組會議,并獲得金獎。
據(jù)了解,張東波所在的技術(shù)質(zhì)量QC小組成立于2009年3月,先后兩次被評為全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組,4次獲得山東省優(yōu)秀質(zhì)量管理小組榮譽稱號,取得經(jīng)濟效益600多萬元。此前,該小組攻關(guān)形成的自動化上料排管裝置也獲得中國石化一等獎。
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